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乳化液系統(tǒng)真空帶式過濾機(jī)
  • 發(fā)布日期:2019-04-30      瀏覽次數(shù):1870
    • 冷軋廠改造工程投產(chǎn)后,單位時間內(nèi)軋機(jī)軋制產(chǎn)生的鐵粉量比酸軋聯(lián)機(jī)改造前增加了1.4倍,現(xiàn)有乳化液系統(tǒng)的冷卻及過濾能力已明顯不足,乳化液清潔度不能滿足要求,乳化液噴射位置及軋機(jī)空氣吹掃效果也不理想,軋機(jī)出口帶鋼表面總殘留物量超標(biāo),帶鋼溫度偏高。尤其在大電機(jī)改造后,軋機(jī)機(jī)組設(shè)計(jì)產(chǎn)量有所增加,將超設(shè)計(jì)產(chǎn)量,上述問題將更加突出,為此對乳化液自動控制系統(tǒng)進(jìn)行適應(yīng)性改造。

      軋機(jī)乳化液系統(tǒng)由A、B兩個主系統(tǒng)及其配套的配液系統(tǒng)、排污系統(tǒng)和污泥系統(tǒng)組成。A系統(tǒng)為1~3軋機(jī)服務(wù),B系統(tǒng)為4軋機(jī)服務(wù)。兩個主系統(tǒng)是本次改造的重點(diǎn)。

      原有乳化液系統(tǒng)工作原理主油箱中的乳化液由噴射泵加壓送出,經(jīng)反沖洗過濾器過濾和板式熱交換器冷卻后送往軋機(jī)機(jī)組。軋機(jī)使用后的乳化液在自重作用下經(jīng)粗顆粒分離器分離粗大雜質(zhì)后進(jìn)入回流油箱。乳化液在回流油箱中經(jīng)一定時間的靜置,沉淀出一些雜質(zhì)。然后由返送泵將乳化液經(jīng)霍夫曼過濾器過濾送回到主油箱中。油箱中有磁鏈過濾器,分離鐵磁雜質(zhì);有鏈?zhǔn)狡灿推鲗⑷榛褐械纳细〉碾s油撇出;有攪拌器將乳化液混合均勻。經(jīng)過處理的較為干凈的乳化液將被繼續(xù)循環(huán)利用。由于原有的乳化液系統(tǒng)中霍夫曼過濾器的過濾能力和過濾精度均不能滿足要求,故引進(jìn)了乳化液系統(tǒng)真空帶式過濾機(jī)

      真空帶式過濾機(jī)的基本參數(shù)

      乳化液系統(tǒng)中有真空帶式過濾機(jī)、磁鏈?zhǔn)竭^濾器、反沖洗過濾器。其中真空帶式過濾機(jī)是關(guān)鍵過濾設(shè)備。A、B系統(tǒng)各設(shè)1臺,均布置在系統(tǒng)返送泵之后,主油箱之前。A系統(tǒng)真空過濾器安裝在乳化液間的地面;B系統(tǒng)真空過濾器安裝在原有霍夫曼過濾器的鋼結(jié)構(gòu)臺架上。兩個系統(tǒng)的真空帶式過濾機(jī)原理相同。

       真空帶式過濾機(jī)的工作原理

      (1)結(jié)構(gòu)組成:真空帶式過濾機(jī)是一個全自動間歇動作的過濾機(jī),主要由過濾箱、頂部儲液箱、刮片式輸送器、卷筒、電氣控制系統(tǒng)組成。過濾箱是一個方形箱體,上部為臟油腔,下部為真空腔,

      中間為放置在多孔板上的濾紙。濾紙的置換由鏈條傳動裝置驅(qū)動。箱外有一個由氣動馬達(dá)驅(qū)動的卷筒,用于卷取從過濾箱中出來臟濾紙。

      (2)工作原理:真空過濾機(jī)刮片式輸送器,由齒輪電機(jī)通過鏈條鏈輪帶動傳動軸旋轉(zhuǎn);傳動軸兩端有兩個鏈輪,分別帶動兩根鏈條運(yùn)行;鏈條之間用多根刮片連接。油箱內(nèi)壁上有滑槽,壓在濾紙上的刮片平行移動時帶動濾紙移動,當(dāng)過濾箱內(nèi)的乳化液液面達(dá)到高液位時,過濾系統(tǒng)離心泵啟動,抽吸過濾箱下腔乳化液,在過濾箱下部形成真空。在其自重及大氣壓力的作用下,乳化液從上部臟油腔通過中間過濾紙進(jìn)入下部真空腔。過濾后的乳化液由泵通過管道送入干凈的系統(tǒng)主油箱,過濾掉的雜質(zhì)則吸附在過濾紙上。隨著系統(tǒng)的運(yùn)行,濾紙上的雜質(zhì)不斷增加,對乳化液產(chǎn)生的阻力也逐漸加大,在上下兩腔之間形成壓差。當(dāng)壓差達(dá)到設(shè)定值時,濾紙置換工作自動開始運(yùn)行。

      首先,打開連接管道上的連通控制閥,使頂部儲液箱內(nèi)儲備的乳化液進(jìn)入過濾箱下腔,消除其真空,過濾工作暫停。接著,鏈條傳動裝置啟動,將臟的過濾紙從過濾箱中輸送出來,將新的過濾紙拉進(jìn)過濾箱。與此同時,從過濾箱中出來的廢紙由卷筒卷取,卷筒由氣動馬達(dá)驅(qū)動。過濾紙置換的長度可事先設(shè)定。隨著過濾紙置換次數(shù)的增加,廢紙卷直徑逐漸增大,達(dá)到設(shè)定極*,發(fā)出報(bào)警信號,提醒操作工將廢紙割斷,卸下廢紙卷,重新將從過濾箱出來的廢紙纏在卷筒上,以便于下一次置換工作時卷取濾紙。當(dāng)一卷濾紙用完后,由操作工重裝一卷新紙。

      真空帶式過濾機(jī)為機(jī)電一體設(shè)備,自帶現(xiàn)場控制箱,通過直接I/O與原有PLC進(jìn)行通訊??刂颇J接惺謩雍妥詣觾煞N。

        手動模式

      (1)預(yù)先設(shè)定好離心泵啟動速度,然后在現(xiàn)場操作箱上直接進(jìn)行操作。

      (2)通過人工確認(rèn)連鎖條件,手動操作控制閥的打開與關(guān)閉。

      (3)由人工確定濾紙置換長度。

       自動模式

      通過在主操作臺上將控制模式設(shè)置為“自動模式”后,真空過濾機(jī)系統(tǒng)則按照自動控制和置換控制要求進(jìn)行工作。置換是指將用過的過濾紙換出,裝入新過濾紙的過程。

       自動控制

      過濾狀態(tài):真空過濾機(jī)處于過濾狀態(tài),連通閥關(guān)閉,頂部儲液箱中的乳化液不能進(jìn)入過濾箱下腔。由于離心泵不斷抽吸乳化液,使得過濾箱下部形成一定的真空度,過濾箱上部與下部之間形成一定的壓力差。在此壓差的作用下,乳化液穿過濾紙,雜質(zhì)留在濾紙上。在離心泵的作用下,過濾后的凈液從過濾箱下腔通過管道被輸送到乳化液系統(tǒng)主油箱中。

      主油箱液位控制:在運(yùn)行過程中,液位計(jì)檢測過濾器箱的液位,當(dāng)液位低于低液位時,離心泵停止運(yùn)行,以避免從回流泵站來的乳化液直接沖擊濾紙。當(dāng)液位高于高液位時,發(fā)出報(bào)警信號,提醒操作人員注意。如果液位繼續(xù)升高,至溢流口時,乳化液通過溢流管直接流入系統(tǒng)主油箱。

      頂部儲液箱液位控制:過濾狀態(tài)下,關(guān)閉連通控制閥,保持高液位;置換濾紙時,打開連通控制閥,將儲液箱中的乳化液排入過濾箱下腔,消除其真空,便于濾紙移動。頂部儲液箱中裝有液位計(jì)。在過濾狀態(tài)下,如果儲液箱中的液位低于上限液位,則打開加液控制閥注入干凈的乳化液,使其液位上升;當(dāng)油箱液位達(dá)到上*,關(guān)閉加液控制閥。

      狀態(tài)轉(zhuǎn)換:隨著過濾工作的進(jìn)行,濾紙上的雜質(zhì)越來越多,堵塞越來越嚴(yán)重,在濾紙上形成的壓差越來越大。系統(tǒng)設(shè)置了一個壓力開關(guān)用于檢測過濾箱上下兩腔之間的壓差,如果壓差達(dá)到設(shè)定值,就自動進(jìn)入置換程序。

      置換控制啟動

      在置換期間,頂部儲液箱的連通控制閥打開,乳化液流入過濾箱下腔,從而消除真空便于更換過濾紙,同時過濾器泵開始工作,繼續(xù)將清潔乳化液送到系統(tǒng)主油箱中。在置換過程完成后,頂部儲液箱的連通控制閥再次關(guān)閉,過濾箱被旁通管道填滿乳化液,一旦達(dá)到大液位,安全閥同時關(guān)閉。為在真空過濾機(jī)中保持正常液位水平同時防止溢流,過濾系統(tǒng)泵必須人為調(diào)節(jié)速度。當(dāng)液位上升時,泵高速運(yùn)行,相反,液位降低時泵就低速運(yùn)行。當(dāng)過濾器油箱液位達(dá)到溢出液位時,自動啟動備用泵,直至過濾器油箱恢復(fù)到正常液位,自動停止備用泵。過濾器泵的工作泵和備用泵按一定時間自動切換,互為備用;當(dāng)工作泵發(fā)生機(jī)械或電氣故障時發(fā)出報(bào)警信號,則備用泵自動啟動投入運(yùn)行。

      調(diào)試過程中的問題

      在調(diào)試過程中,走紙機(jī)構(gòu)不能正常工作:濾紙堆積在過濾箱出口方向的斜坡上,不能移出箱外。經(jīng)多次人工處理重新試車,故障依然存在。阻礙了調(diào)試工作的繼續(xù)進(jìn)行。

      原因分析

      在消化外方設(shè)備資料的基礎(chǔ)上,經(jīng)過觀察和分析比較認(rèn)為:外方隨機(jī)提供的濾紙?jiān)诔鰪S時卷取方向不正確,導(dǎo)致濾紙?jiān)趥鲃訒r受到的摩擦阻力大于動力,不能正常移動。

      解決辦法

      將濾紙裁斷,調(diào)換方向后重新連接;紙卷上方的走紙長度檢測裝置作相應(yīng)的位置改變;調(diào)試時提高油箱中液位的高度;將調(diào)試用介質(zhì)由新水改為乳化液。經(jīng)試車取得成功。

      通過使用新的真空帶式過濾機(jī),增大了系統(tǒng)過濾能力,提高了乳化液清潔度,達(dá)到了預(yù)期效果,乳化液系統(tǒng)的冷卻及過濾能力已明顯提高。

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